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改變微反應器材質! 連續(xù)流工藝轉化率從60%提升到99%!

更新時間:2022-03-18      點擊次數(shù):3508

改變微反應器材質,連續(xù)流工藝轉化率從60%提升到99%!


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康寧用“心”做反應

 


研究背景


水合及其衍生物產品在許多工業(yè)應用中得到廣泛的使用,如化學產品、醫(yī)藥產品、農化產品、水處理、照相及攝影產品等。

 

肼的衍生物可用作藥品、殺蟲劑和化學發(fā)泡劑等。要連續(xù)制備3-苯基-1H吡唑- 5-胺(化合物1),在傳統(tǒng)間歇釜式條件下,一般通過將水合肼、腈化合物2和乙酸乙酯的混合物在乙醇中回流得到(方案1)。

 

美國抗癌藥和孤兒藥研制公司Agios制藥公司,2021年在OPR&D雜志上報道了:高溫下肼縮合反應的連續(xù)流工藝的研究。與傳統(tǒng)的間歇工藝相比,該方法可以更安全、并可以更好的控制雜質。


研究中,作者發(fā)現(xiàn)微反應器材質對反應收率有著極大的影響。并且,溶劑選擇對連續(xù)流工藝的成功至關重要。

 

方案1:合成1

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圖1.合成1基本方案

反應器材質及溶劑對反應的影響

1. 不銹鋼 316/316L 管式反應器的連續(xù)流工藝探討

 

如下圖2所示,2的甲醇流與甲醇中的水合肼一起流入預熱溫度為150°C的316L SS管式反應器,經過20分鐘反應后,進入降溫單元再接后處理。結果反應混合物的過程控制(IPC)顯示背壓調節(jié)器(BPR)釋放大量氣體,轉化率為60%。增加水合肼的停留時間或當量并不能提高轉化率。


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圖2:不銹鋼316/316L管式反應器連續(xù)流工藝流程圖

 

經分析于不銹鋼 316/316L 管不適合在高溫下處理水合肼溶液,因其鉬含量高,會顯著降低肼的分解溫度。所以肼在高溫下與不銹鋼流動反應器不兼容。

 

2. 聚四氟乙烯泵頭進料,PFA材質的盤管反應

 

研究者選擇使用聚四氟乙烯作為水合肼的進料泵,反應器選用PFA材質的盤管對該工藝進行了研究。

 

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圖3: 合成1的連續(xù)流工藝

 

將化合物2的2-甲基四氫呋喃(2-MeTHF)溶液和水合肼的乙醇溶液分別流過浸沒在70°C水浴的管道。1-2 分鐘的停留時間后,兩股物料在三通混合器處混合,并流入放置在 140 °C的烘箱中的管道反應器(停留時間20-60 分鐘)。然后經過冷卻管道冷卻后,通過背壓閥(BPR)后從連續(xù)流反應器系統(tǒng)中流出,出料口設有過程控制樣品(IPC)取樣口。

 

在最佳條件下,使用了 1.4 當量的水合肼,停留時間30 分鐘,在兩次 100g 規(guī)模運行,得到 >99% 的LC 純度和幾乎100%的LC收率。

 

3. 溶劑對反應的影響

 

在實驗中研究者發(fā)現(xiàn)起始化合物2在 MeOH 中不穩(wěn)定,在環(huán)境溫度下保持溶液3天后,明顯形成類聚合物沉淀和新雜志的產生,純度從 99.9% 降低到 98%。

 

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一方面該不溶性沉淀物不溶于大多數(shù)有機溶劑,可能導致泵頭故障和流動系統(tǒng)堵塞。另一方面新雜質的產生,這可能會影響所生產的1的質量。這促使研究者尋找替代溶劑系統(tǒng)。

 

首先通過檢查溶液外觀和純度隨時間的變化來評估2在10 種以上的 II 類和 III 類溶劑中的穩(wěn)定性。初步篩選鑒定出 MTBE、1,4-二惡烷和 2-MeTHF,在 25 °C 下攪拌 15-120 小時后,觀察到外觀和純度幾乎沒有變化。

 

表1:溶劑篩選

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然后評估了1和2在每種溶劑中的溶解度。如表1所示,原料2在1,4-二惡烷和2-MeTHF中表現(xiàn)出良好的溶解性。然而,MTBE 至少需要 20V才能*溶解2(條目 1),并且在工藝效率方面并不理想。已知 1,4-二惡烷(條目 2)具有致癌性,2- MeTHF似乎是*前途的溶劑,然而,它與水合肼不混溶,這可能導致管式反應器內的傳質效率低下。

 

為了解決這個問題,引入EtOH 作為共溶劑溶解水合肼并使肼溶液與2的2-MeTHF 溶液混溶。此外,1 和 2 在 2-MeTHF/EtOH 混合物中都顯示出良好的溶解性(v/v= 5:1,條目 4)。

 

在最佳條件下,使用了 1.4 當量的水合肼,停留時間30 分鐘,在兩次 100g 規(guī)模運行,得到 >99% 的LC 純度和幾乎100%的LC收率。

 

4. 工藝的可擴展性和穩(wěn)定性研究

 

為了評估該工藝的可擴展性和穩(wěn)定性,在之前的基礎上進行了 3 公斤規(guī)模的測試運行。見下圖,包括1的連續(xù)流合成、分批后處理和結晶的總體工藝圖。

 

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圖4. 工藝可擴展性和穩(wěn)定性測試-3kg示范運行工藝流程圖

 

如圖4所示。將起始材料2(3.1 kg)溶解在2-甲基四氫呋喃(31 L)中。水合肼(1.5 kg,65 wt%)溶解于乙醇(6.2 L)中?;衔?的2-甲基四氫呋喃溶液和水合肼的EtOH溶液的流速分別設置為83ml/min和20ml/min。

 

兩股物料通過浸入70°C水中的預熱管道,進行預熱。然后,兩股物料進入溫度為140°C的烘箱內的管道反應器內。從烘箱流出的反應混合物經過后冷卻回路,然后經過BPR(壓力設定140 psi),然后在氮氣保護下收集反應混合液。

 

該連續(xù)流系統(tǒng)連續(xù)穩(wěn)定運行6小時后,收集到了37.74 kg反應混合物。該工藝在整個生產過程中,沒間隔30分鐘取一個樣品進行分析,所得混合也中化合物1的含量均為>99%。所收集混合液,分2批進行后處理和結晶后,以87%的收率獲得3kg灰白色固體1。分離出的固體純度 > 99.5%,殘留肼僅有 5-10 ppm,符合生產要求。




結果與討論

  • 作者開發(fā)了一種用于肼縮合反應的連續(xù)制造工藝,以生產高質量的醫(yī)藥中間體1

  • 在研究中發(fā)現(xiàn)反應器材質及進料泵的材質對反應的穩(wěn)定性和收率有著極大的影響;

  • 作者對溶劑體系進行了研究,確定最佳溶劑為 2-MeTHF/EtOH 混合物(v/v= 5:1);

  • 與原始工藝相比,連續(xù)流工藝更安全、更實用;

  • 連續(xù)制造過程易于實現(xiàn)放大,生產運行穩(wěn)定,產品*合格。

Reference: Org. Process Res. Dev. 2021, 25, 199−205

連續(xù)流工藝開發(fā)過程中,反應介質與反應器材質有可能發(fā)生反應,或者有著嚴重的腐蝕。對于連續(xù)流工藝開發(fā),有時反應器材質的選擇是工藝成功的因素之一。

 

目前常用的反應器材質碳化硅、玻璃和金屬等。康寧反應器選用了康寧特種玻璃和高化學穩(wěn)定性康寧Unigrain™ 碳化硅 (SiC)材質。康寧反應器具有優(yōu)秀的抗腐蝕、耐高溫高壓(-60-200℃,18個大氣壓),適用于多種化學反應。康寧玻璃反應器可視化的特點,適用于需要光化學反應。

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連續(xù)流工藝開發(fā),溶劑的選擇非常重要。一個看似無法進行連續(xù)流操作的工藝,通過溶劑的選擇可以使反應順利進行,并取得非常好的結果,這對未來多步反應的全連續(xù)過程至關重要。

 

 

 

 

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